朝陽鋼鐵1號轉爐突破全爐役底吹紀錄
10月18日,從朝陽鋼鐵煉鋼作業區傳來喜訊,1號轉爐實現7043爐全爐役底吹,順利進入年修。這一成績打破以往“轉爐爐役后期強制關閉底吹系統”的局限,標志著該作業區在轉爐冶煉技術與設備維護領域實現關鍵突破。
據悉,以往轉爐爐齡超5000爐時,爐底耐料因損耗變薄,為規避安全風險需被迫關閉底吹系統,進而引發鋼水成分不均、雜質去除慢、合金消耗成本增加等多重問題。同時,底吹系統頻繁啟停加劇閥門、管路損耗,縮短設備整體壽命。
為攻克難題,該作業區從優化工藝操作與加強轉爐維護兩大核心環節入手,構建全流程保障體系。
三大關鍵操作助力全爐役運行。一是動態調整供氧參數,依據轉爐裝入量與鐵水數據,實時優化氧氣流量與氧槍槍位高度,避免爐底局部沖刷加劇;二是精準優化造渣工藝,采用“前期早化渣、中后期穩渣層”模式,通過控制爐渣堿度與黏度,在爐襯表面形成“渣層保護屏障”,減少高溫鋼水對爐底的直接侵蝕;三是精準把控鋼水成分與溫度,提高“不倒爐出鋼”比例,縮短鋼水在爐內的停留時間,減輕爐底侵蝕。
三大關鍵維護強化爐襯防護。一是實時監控爐襯狀態并主動修補,堅持“每班必測”,用專用測厚儀檢測爐襯,厚度達預警值時,以“槽裝+手投”工藝精準修補;二是最大化濺渣護爐效果,依鋼水氧化性動態調整濺渣時間與投鎂量,確保濺渣層致密附著,強化爐襯保護;三是依據不同鋼種、爐底狀態動態控制底吹模式,在爐役不同階段調控自動、半自動狀態,平衡攪拌強度與爐底壽命。
下一步,煉鋼作業區將持續深化工藝優化,向更高爐齡、更優效益目標邁進,為企業高質量發展注入強勁動力。
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